中铸大学

标题: 产品百分之10起泡。模具流道改了好多次 还是一个样 求大老师指点迷津 [打印本页]

作者: 命中注定    时间: 2017-6-22 17:12
标题: 产品百分之10起泡。模具流道改了好多次 还是一个样 求大老师指点迷津
万分





作者: 命中注定    时间: 2017-6-22 17:14
静模水道开了打不实

作者: 13816061528    时间: 2017-6-22 17:28
1、流道比例关系不对;2、排气槽容易阻塞。
作者: 邓益    时间: 2017-6-22 17:36
颗粒油不放太多吗?水多打一点呢?我们的产品有个时候也有那样的。

作者: 夜游神    时间: 2017-6-22 17:53
流向没控制好

作者: 小彭    时间: 2017-6-22 18:01
产品有多厚

作者: 命中注定    时间: 2017-6-22 18:30
小彭 发表于 2017-6-22 18:01
产品有多厚

产品边3.5厚。外形70X70X55

作者: 零点    时间: 2017-6-22 19:22
铝液温度,模具温度要控制好

作者: shuigui520    时间: 2017-6-22 19:49
进料v型那里开通20个c

作者: TD1200    时间: 2017-6-22 21:10
换一种耐高温脱模剂,模具温度稍微高一点,有助于脱模

作者: 伟亿模配    时间: 2017-6-22 22:41
温度过高,是起包的主要因素之一,

作者: 模界小生    时间: 2017-6-23 00:47
料嘴可能矮了点。高度应该要和产品差不多高或许产品好打点。

作者: 小彭    时间: 2017-6-23 08:47
模具排气开好没有

作者: 压铸模具毅    时间: 2017-6-23 19:28
改流道,让先填充中间,你的流道是先填充侧面了

作者: cxf666520    时间: 2017-6-24 14:25
用c17脱模剂


作者: 剑邑之锋    时间: 2017-6-25 16:15
还是改进浇道(横浇道)

作者: 剑邑之锋    时间: 2017-6-25 16:25
现模具这样改应可解决


作者: 宛在水中央    时间: 2017-6-25 18:44
模具也有很大问题,需要重新开模,改估计改不了了

作者: ygd123123    时间: 2017-6-25 20:44
排气不好,在生产中模框外有大约十公分左右高的气流,看得见!定模动模装上冷却水。排气不好铣,冷却不好从新设计!

作者: 15826065276    时间: 2017-6-27 17:06
渣包体集太小,渣包分布不合理

作者: 远峰    时间: 2017-7-17 18:22
TD1200 发表于 2017-6-22 21:10
换一种耐高温脱模剂,模具温度稍微高一点,有助于脱模

请问哪里有耐高温脱模剂,具体性能参数有没有?

作者: 中铸-0884-王军    时间: 2017-7-17 20:09
上面的喳包开大点,每次喷完水后把前模吹气!这种产品排气怎么都会有缺陷,很难达到100%的良率,我现在也在搞这类产品,良率80%

作者: 中铸-0884-王军    时间: 2017-7-17 20:11
个人觉得边上两个喳包没有什么用!

作者: Jack.jiwei    时间: 2017-8-29 19:42
做t6处理啊?

作者: TD1200    时间: 2017-8-30 22:19
远峰 发表于 2017-7-17 18:22
请问哪里有耐高温脱模剂,具体性能参数有没有?

上海西勒石油化工,有耐高温脱模剂TD1900S
耐高温,500度

作者: lizhuqiao    时间: 2017-8-31 10:17
TD1200 发表于 2017-8-30 22:19
上海西勒石油化工,有耐高温脱模剂TD1900S
耐高温,500度

请问耐高温脱模剂和普通脱模剂的区别在哪里?多谢指点!

作者: 13816061528    时间: 2017-8-31 11:17
TD1200 发表于 2017-8-30 22:19
上海西勒石油化工,有耐高温脱模剂TD1900S
耐高温,500度

对于铝合金,我认为没有必要用耐500度的高温脱模亮剂。

作者: 小哥    时间: 2017-8-31 19:40
模具入口离成品太近,导致温度多高,模温温机温度调低点试试

作者: 2807471962    时间: 2017-10-7 08:47
感觉您浇口的流向是不有点问题,模具开的有点特紧凑的了吧;

是不是顶部容易鼓泡,周边相对好些?

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7.jpg

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6.jpg

作者: 剑邑之锋    时间: 2017-10-7 15:34
用一股进浇

作者: 15024088077    时间: 2017-11-7 11:53
加料井

作者: joe_sz    时间: 2017-11-8 13:37
没有用真空
作者: shenming    时间: 2017-11-16 03:06
工艺问题

作者: 郑亚强    时间: 2017-11-20 03:51
排气不好,开排气槽,加大左右两个渣包

作者: andy.huang    时间: 2017-12-2 12:50
模具也太省材料了,怎么控制温度?

作者: cajlyang    时间: 2018-1-1 11:28
这样的模具打不好,也是‘命中注定’啊!换模具吧。

作者: 锌压铸-凌    时间: 2018-1-1 13:26
34楼 命中注定。内浇囗分流降0.3进浇,这种产品要(充填速度均匀)排渣注重浇口对面集中和排气,两侧排渣可省去。小小问题

作者: 锌压铸-凌    时间: 2018-1-1 13:31
36楼

作者: 13857872317    时间: 2018-1-20 02:06
模温流道排气

作者: 胡先生    时间: 2018-1-20 19:44
模具设计思维不对,

作者: 胡先生    时间: 2018-1-20 19:52
胡先生 发表于 2018-1-20 19:44
模具设计思维不对,

从产品顶部分型面前模进料,料柄在行位上流道在前模仁上,后加工抛光处理产品侧面的分型线,一切问题就迎刃而解,,,

作者: sheng    时间: 2018-5-20 10:22
bccfnumqj 发表于 2017-6-25 16:25
现模具这样改应可解决

赞同这种方案

作者: sheng    时间: 2018-5-20 10:24
sheng 发表于 2018-5-20 10:22
赞同这种方案

[size=13.3333px]赞同这种方案

20180520102320.png (209.86 KB, 下载次数: 200)

20180520102320.png

作者: 15920666234    时间: 2018-5-20 11:13
箭头那里把模具磨了


作者: 张工    时间: 2018-5-20 11:40
进料方向不对

作者: wlm508    时间: 2018-5-23 11:48
模具估计改不了!!!!
作者: liwei    时间: 2018-10-11 10:49
进料口设计太短了
作者: wang6466    时间: 2018-10-11 11:07
从新开一套。保证OK


作者: 谢红全    时间: 2018-10-14 20:10
多吹气,颗粒油减到最小只要不拉料炳就行,1/2速放慢平缓前进,高速加快,注意模具温度,
试试看

作者: 13951642798    时间: 2018-10-15 11:49
模具温度,顶出时间,外加脱模剂浓度

作者: 肖焱林    时间: 2018-10-16 16:56
流道布局不合理


作者: wang6466    时间: 2018-10-16 17:22
模具舍不得出钱开。导致产品压不好。压不好就没有就没有订单。没有订单就没有钱开模。循环导致。

作者: 16605670255    时间: 2018-12-15 15:52
改排气是最好的办法
作者: 星星之火    时间: 2019-1-25 20:03
bccfnumqj 发表于 2017-6-25 16:25
现模具这样改应可解决

正确,充填进浇口进料均衡,浇道长点利于排气!

作者: 星星之火    时间: 2019-2-3 11:47
你这个内浇口这么宽,你在看看你的渣包排溢口!这样排气能好吗?

作者: 555666777    时间: 2019-2-19 18:13
这明显是模具问题    很简单

作者: 金华压铸    时间: 2019-2-19 20:04
压力加大点,行程适当近点试试

作者: 马建    时间: 2019-2-20 00:21
进料把中间打开 两头赌点先让料把最高处没法拉包的地方填满  周边再有可以拉包包

作者: 张伟    时间: 2019-2-21 19:23
首先浇道设计思路就错了,按此产品分析最难压的是顶部,应该集中兵力往顶部打,然后再往周边扩散。你的浇道是从下往上,只能通过加大压力来打了

作者: 林亚    时间: 2019-2-21 20:33
压铸模具毅 发表于 2017-6-23 19:28
改流道,让先填充中间,你的流道是先填充侧面了



作者: 18667007603    时间: 2019-3-12 13:15
我们之前有一款产品   和你这个类似   模具设计也基本差不多的    进料  渣包基本是一样的设计   建议从工艺参数上看看    模温   喷涂量   二块位置等
作者: 压铸领班    时间: 2019-3-20 15:33
压射太快,排气不够。或者模具温度过高。或者开模太快都是有原因的

作者: 鸿雁    时间: 2019-3-22 13:03
高冲头,厚壁产品,进料要往产品最高端中间流,再去考虑渣包位置!目测你这个产品进料口中间开通,两边窄进些,渣包加宽加深些,排气槽拉出去,但是别出模框边。另外模具的冷却水管都有的吧??脱模剂一般的用用就可以了。

作者: 压铸模具-欧阳    时间: 2019-5-14 15:26
你这个流道完全不合理

作者: 王连来    时间: 2019-5-22 10:48
从工艺上是降低起泡处模具温度,增加就模时间,
流道设计上模流分析看下哪里困气

作者: 龍博    时间: 2019-5-22 16:20
这个产品心须加水道

作者: 木岩    时间: 2019-6-21 12:15
ygd123123 发表于 2017-6-25 20:44
排气不好,在生产中模框外有大约十公分左右高的气流,看得见!定模动模装上冷却水。排气不好铣,冷却不好从 ...

你提到的外侧气流有什么特征,指导一下,谢谢!

作者: hw456789    时间: 2019-6-21 16:34
排渣在加大加厚点,流到加宽点

作者: 铝试不爽    时间: 2019-12-20 09:29
hw456789 发表于 2019-6-21 16:34
排渣在加大加厚点,流到加宽点

这种盒子形状的零件如果按目前的流道,二侧壁走的快,最后形成中间包卷,你做下CAE,中间一定是包卷非常严重,气体排不出去,怎么会不起泡呢?


盒子形状的零件:
如果是深腔,零件又相对较大,只能从盒子底部的大面直接充填
针对这个产品,腔不深,产品也不大,目前的进料位置也可以,把浇口改成中间1股(占边长0.6左右),二侧不要太发散,问题可以解决。



作者: dengquan    时间: 2019-12-22 12:48
压铸模具毅 发表于 2017-6-23 19:28
改流道,让先填充中间,你的流道是先填充侧面了

你是对的

作者: 蓝天abc    时间: 2019-12-28 20:40
保压时间长一点

作者: 黄开财    时间: 2020-4-27 20:32
进料口连通   两个产品中间渣包焊短防止回流排气不顺   适当降低温度   延长压射时间就OK了  

作者: 12345678    时间: 2020-5-9 02:11
流道离产品太近了,温度高这是根本原因

作者: Zjm    时间: 2020-5-11 19:05
浇口太宽


作者: 啊超    时间: 2020-5-16 08:46
我们产品就是起泡,参数怎么调都还是不理想

作者: 朱召良    时间: 2020-5-17 21:18
产品起泡,模温过高,排气不好。用水性脱模剂。

作者: 刘开运    时间: 2020-6-3 08:56
我们也做这个产品一出一的

作者: 杨国语    时间: 2020-7-5 08:48
改流道就可以了,很简单

作者: 刘东    时间: 2021-2-19 12:26
浇道有两个问题。一是他们说的,浇道顺壁走,气就卷在中间了;二是浇道从小到大,卷气太多了。
这是谁设计的浇道?太外行了。

作者: xbw5240    时间: 2021-3-9 12:58
交口问题一样的做到过中间一路进料

作者: 迪奇洛克    时间: 2021-3-12 15:31
1,流道太短,2,排气不足,3,模温过高
作者: 林亚    时间: 2021-5-3 22:52
这个流道比例太失调,而且内浇口流向导致产品中间包气,内浇口不要网两边散,要往中间冲

作者: duanpeng1982    时间: 2021-5-4 22:12
浇口太宽了,边上走水快裹气

作者: 123456789X    时间: 2021-5-11 16:22
模具没问题,慢慢悟吧!

作者: 刘开运    时间: 2021-5-11 21:21
减速机上的

作者: 捷宏模具科技    时间: 2021-6-2 11:41
摸具价格便宜害死人

作者: 哭泣的五百万    时间: 2021-6-8 14:40
进浇方式不对

作者: 881213    时间: 2021-7-2 16:30
压铸模具毅 发表于 2017-6-23 19:28
改流道,让先填充中间,你的流道是先填充侧面了

你讲的有逍里

作者: 嘉文    时间: 2021-7-29 12:52
这种盒子类的为什么不做个滑块,从上面进,不就没事了吗

作者: 爱你爱他    时间: 2021-8-11 17:20
哪里的,台州吗我家这产品很多

作者: 婆婆世界小喽啰    时间: 2021-8-19 09:42
和脱模剂关系很大,我们产品和你们的差不多,还是14都没有起泡现象……

作者: 文化饿    时间: 2021-10-16 19:02
模具进料与排气结构合理性考量下(没有起到导向稳流)。
作者: hmlok    时间: 2021-11-25 14:18
流道要下沉,分流锥加高。

作者: 刘云亮    时间: 2021-11-26 20:05
遇见这样子的大师开模具,下面调试要调死人

作者: 非黑即白    时间: 2021-12-23 12:26
留模时间加长,增压、增压位置调动,推进速度放慢点

作者: 杨六郎    时间: 2022-5-7 14:28
让三角形的分流岛害了

作者: 压铸达人加油干    时间: 2022-5-11 21:53
13816061528 发表于 2017-6-22 17:28
1、流道比例关系不对;2、排气槽容易阻塞。

把进料改一下

作者: 杨若雨    时间: 2022-6-1 12:39
sheng 发表于 2018-5-20 10:24
赞同这种方案



作者: 杨若雨    时间: 2022-6-1 12:44
Zjm 发表于 2020-5-11 19:05
浇口太宽

中间磨掉就可以了

作者: 15268679970    时间: 2022-6-1 16:25
这产品我这里打得太多了





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