中铸大学

标题: 铝合金压铸空调压缩机,加工后缩孔比例高 [打印本页]

作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 09:26
标题: 铝合金压铸空调压缩机,加工后缩孔比例高
切剖处为孔加工位置,客户加工后批量投诉,工艺调试问题无法解决,各位大神看看模具设计有没有缺陷,怎样改善才好?多谢各位的建议



作者: 罗海生    时间: 2016-10-13 09:31
进浇图没拍全 产品反面图也拍出来

作者: duanpeng1982    时间: 2016-10-13 09:36
感觉两股流道对冲,卷气。拍个全图(浇道,渣包)

作者: HJX    时间: 2016-10-13 09:44
这个还开一出二,工艺怎么控制。

作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 09:50
罗海生 发表于 2016-10-13 09:31
进浇图没拍全 产品反面图也拍出来

背面图


作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 09:51
duanpeng1982 发表于 2016-10-13 09:36
感觉两股流道对冲,卷气。拍个全图(浇道,渣包)

模具已经拆下,没有带渣包的产品和照片,渣包可以看产品面渣包口位置,辛苦

作者: 红太阳三联机械    时间: 2016-10-13 09:52
产品描述不太清楚,确定一下是气孔还是缩孔,对症解决

作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 10:00
缩孔


作者: 红太阳三联机械    时间: 2016-10-13 10:02
如果是气孔,改进浇改排气,如果是缩孔,加冷却系统,加喷雾

作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 10:05
红太阳三联机械 发表于 2016-10-13 10:02
如果是气孔,改进浇改排气,如果是缩孔,加冷却系统,加喷雾

好的,理论上是这么理解

作者: 影子    时间: 2016-10-13 10:48
增加排气

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-10-13 11:40
本帖最后由 caozhaoyang1983 于 2016-10-13 11:42 编辑

1、核对更改主浇道、分支浇道、进浇口截面比例,避免负压不利于压力传递。
2、选择合理的进浇口厚度,避免浇口过早凝固。

作者: 戴洪超    时间: 2016-10-13 11:42
有没有排气波板,没有各加一个向上的排气波板,不行的话改一下流道。

作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 11:44
戴洪超 发表于 2016-10-13 11:42
有没有排气波板,没有各加一个向上的排气波板,不行的话改一下流道。

没有波板,如果改流道怎样改好?

作者: 髦哥008    时间: 2016-10-13 11:44
HJX 发表于 2016-10-13 09:44
这个还开一出二,工艺怎么控制。

此话怎样说呢,忘指导

作者: 戴洪超    时间: 2016-10-13 11:48
跟模具厂家沟通一下,拿出方案,试生产看看。

作者: 戴洪超    时间: 2016-10-13 11:56
髦哥008 发表于 2016-10-13 11:44
没有波板,如果改流道怎样改好?

两边流道拉直一点,快成90度了,不同步会有漩涡卷气现象发生。

作者: 戴洪超    时间: 2016-10-13 12:21
宝马车有个block产品跟这个很像,釆用扇形浇口边上一条铺助流道,上和侧面有排气波板,合格率很高。

作者: 恒佳模具    时间: 2016-10-13 12:36
壁厚的位置做个减料孔,应该可以减少气孔

作者: 懿予    时间: 2016-10-13 14:04
1、将浇口旁边的圆增加过桥
2、将加工位置的加工余量减小
3、可以考虑采用一股进浇,将内浇口加大,一般占圆形φ的1/3左右,注意进浇方向
4、考虑加工孔内型芯做点冷


作者: 罗海生    时间: 2016-10-13 15:49
加过桥 可以先试

作者: 宁波拓鑫模具    时间: 2016-10-13 20:05
本帖最后由 宁波拓鑫模具 于 2016-10-13 20:08 编辑

发手机号我可以帮你改
空调压缩机

IMG_0442.PNG (147.02 KB, 下载次数: 188)

IMG_0442.PNG

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IMG_0549.PNG

作者: xiaoxu    时间: 2016-10-13 20:35
如果不影响使用的话,把预铸孔做深点。分流锥出来那段浇道横截面积偏小,

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-10-13 20:58
考量铸件中心进浇应该会好些吧(三合模)

作者: 尘飞扬    时间: 2016-10-13 21:48
如果上面的孔加工,把镶针做短,并且做成锥形,转移缩孔位置后再加工掉

作者: 刘勇    时间: 2016-10-13 21:49
宁波拓鑫模具 发表于 2016-10-13 20:05
发手机号我可以帮你改
空调压缩机

第一个相似度很高,可以模仿。

作者: 75229    时间: 2016-10-13 23:05
进浇式样值得商榷

作者: Lucky    时间: 2016-10-14 01:48
最直接的办法,红色区域烧焊断开,当渣包,蓝色入口处加宽,注意角度,成扇形


作者: ZW1984    时间: 2016-10-14 19:09
中间芯子改成局部增压结构,立马解决。

作者: SMS    时间: 2016-10-14 20:30
进料口设计不合理,2个进料口射流对角不正确,远端的进料口速度远远大于近端的的那个,建议修改,

作者: 刘守林    时间: 2016-10-14 20:33
缩孔,局部壁厚。

作者: godpdc    时间: 2016-10-14 20:38
这个位置有点气孔又不会漏,应该不会影响使用的。

作者: 孙强    时间: 2016-10-14 20:46
如果条件允许,两个型芯加细芯冷却,如果要机加,型芯长度是否可以加长,

作者: jason    时间: 2016-10-14 20:58
做这类产品一定要低的压射速度,高的压射压力,厚的水浇口。

作者: 浅陌    时间: 2016-10-14 21:20
改低压铸造

作者: 仰望天空    时间: 2016-10-14 21:47
三开模中心进料气孔应该没问题,另竖浇进料也应该会有所改善吧

作者: woody    时间: 2016-10-14 21:58
一模二件非常难控制,在多家客户看过相同产品生产。模温要控制好,脱模剂喷涂量尽量少。

作者: woody    时间: 2016-10-14 22:03
在中心部位做局部挤压,可以改善缩孔。我所见的客户做这个类型产品,在中心部位全部都做挤压。

作者: 胜赛思-小姜    时间: 2016-10-14 22:14
和你相似


作者: 胜赛思-小姜    时间: 2016-10-14 22:16
我们做了有8年了,基本没有问题

作者: 李阳    时间: 2016-10-15 00:30
从图片上看很明显是缩孔,先不用研究改模具,试下冷却,喷涂,工艺上试试看。

作者: 宁波鸿翔模具    时间: 2016-10-15 00:32
这模具做一出二不合适,我们做了太多了但都是一出一,最初遇到很多问题,现在一出一很熟练了!如有需要可以沟通联系!

作者: AnN    时间: 2016-10-15 00:55
大型芯中可增加局部挤压!碰穿面缩孔处开口,

作者: 巴啦啦    时间: 2016-10-15 01:00
这个关系比较硬!

作者: @★~高~哲★@    时间: 2016-10-15 06:22
戴洪超 发表于 2016-10-13 11:42
有没有排气波板,没有各加一个向上的排气波板,不行的话改一下流道。

我们之前做的中间有6个花瓣壁厚也比他那个薄了点

作者: 权哥    时间: 2016-10-15 07:19
这种进料方式肯定缩孔!宁波拓鑫模具设计比较合理!建议你采用他设计的方案!

作者: 赵学勇    时间: 2016-10-15 07:22
看到你的产品比较复杂,就如我们的产品,我的建议就是1.锁模力再稍微小一些,让他有毛边,2.低速射出要慢高速要快,增压再大些,3脱模剂要吹干,模具温度要在180以上,请试试看,在讨论


作者: Jich    时间: 2016-10-15 09:41
把兩側流道外側角度改成向外,讓料順著產品壁跑,避免亂流

作者: peshe    时间: 2016-10-15 09:46
髦哥008 发表于 2016-10-13 09:50
背面图

模具设计有问题,宁波拓鑫和你设计是相反的,增加排气不一定决绝问题。

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-10-15 10:31
胜赛思-小姜 发表于 2016-10-14 22:14
和你相似

这一出二多少吨的机器上生产?

作者: 刘森林    时间: 2016-10-15 10:52
请问你这是多少T的机器做的?在别的地方做过,人家是一出一,280的机器做的打的效果杠杠的。

作者: 胜赛思-小姜    时间: 2016-10-15 12:02
caozhaoyang1983 发表于 2016-10-15 10:31
这一出二多少吨的机器上生产?

在800T上

作者: CATIA-Newbie    时间: 2016-10-15 15:41
中间和活塞孔有点冷么?


作者: 王阳    时间: 2016-10-15 17:50
戴洪超 发表于 2016-10-13 12:21
宝马车有个block产品跟这个很像,釆用扇形浇口边上一条铺助流道,上和侧面有排气波板,合格率很高。
...

老戴,把BLOCK的模具结构发出来。

作者: 戴洪超    时间: 2016-10-15 17:53
王阳 发表于 2016-10-15 17:50
老戴,把BLOCK的模具结构发出来。

王工,你发一个。

作者: 孙伟    时间: 2016-10-16 14:03
该处可以把型芯加长

作者: liyonghui    时间: 2016-10-27 22:44
模具设计明显有问题,两股进料不同步。

作者: 铝合金工艺    时间: 2016-10-27 22:52


作者: 闲曦520    时间: 2016-10-30 21:49
髦哥008 发表于 2016-10-13 09:50
背面图

加局部挤压

作者: 15826065276    时间: 2016-10-30 23:34
增长缩孔上的型芯吧!建议做活动透气的

作者: 盛源模具眼泪    时间: 2016-11-2 21:57
进料系统问题

作者: 盛源模具眼泪    时间: 2016-11-2 21:58
这类产品我们做了很多种类了。全是出口的

作者: 眼泪    时间: 2016-11-3 15:34
这个如何


作者: 盛技-Rain    时间: 2016-11-9 23:58
眼泪 发表于 2016-11-3 15:34
这个如何

王部,不错啊

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 18:10
加辅助进浇

作者: 星星之火    时间: 2019-1-27 15:55
jason 发表于 2016-10-14 20:58
做这类产品一定要低的压射速度,高的压射压力,厚的水浇口。

内浇口厚了,还能有高压射力,然后还要低速?你自己看矛盾不!

作者: 星星之火    时间: 2019-1-27 16:01
赵学勇 发表于 2016-10-15 07:22
看到你的产品比较复杂,就如我们的产品,我的建议就是1.锁模力再稍微小一些,让他有毛边,2.低速射出要慢高 ...

基本赞同,模温料温不能高了,这是引起缩孔的一个原因。

作者: 原野一邵    时间: 2019-2-13 15:32
模具价格未出到位。空调压缩机系列模具,浇排系统己非常成熟,生产过程控制有提升空间。

作者: 林亚    时间: 2019-2-21 22:12
眼泪 发表于 2016-11-3 15:34
这个如何

思路不错

作者: 宝洋李浩安    时间: 2020-5-4 15:37
解决缩孔问题北美压铸协会有张图,第一个是增压压力,还有抽真空,这个产品很少一出二。

作者: 伟伟    时间: 2020-5-11 18:05
改成真空挤压

作者: Zjm    时间: 2020-5-11 18:50
赞成这种进浇方向,另外几个大孔故意留些隔皮。


作者: 孙德模    时间: 2020-7-17 22:14
godpdc 发表于 2016-10-14 20:38
这个位置有点气孔又不会漏,应该不会影响使用的。

压缩机是要求最高的产品 你应该不清楚

作者: 浮尘    时间: 2020-10-6 00:03
我们给世界有名的压缩机开的一模两个合格率非常高,要舍得钱开模具!

作者: 张永    时间: 2020-10-8 21:42






作者: 张永    时间: 2020-10-8 21:43
模具不行,很难做的,我做了那么多活塞,你这模具确实不好,南京奥特佳知道么?专业汽车空调压缩机

作者: 半包烟    时间: 2020-10-13 11:24
模具增加挤压销。同时控制动定模温度均衡
作者: ljc!    时间: 2020-10-18 17:09
这个产品不是很成熟了吗

作者: 伍一兵    时间: 2020-11-16 23:04
厚臂位气孔局部型芯加点冷却

作者: ZZ阿彪    时间: 2021-2-6 09:12
1、模具局部温度偏高,控制局部的温度达到平衡,可设置点冷却,高温区喷涂时间长些
2、压室的充满度不足,观察一下料饼的厚度,是否太薄最终无法补缩




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